黄河新闻网长治讯:近日,三元煤业机修厂积极响应“降本增效、节能降耗、修旧利废”的管理理念,瓦斯抽放泵站低位软化水池改造取得成功,正式投入使用,实现生产成本进一步降低。
据了解,瓦斯抽放泵采用循环水制冷,但原有软化水池设计已不能满足现有瓦斯抽放泵的冷却要求,软化水池上方由砖体结构包围,四周设有玻璃防护罩,透气性较差,夏天时最高温度可达50℃以上,冬天也可达20℃以上;循环排放水温度较高,冷却效果不好,导致瓦斯抽放泵长期处于温度较高状态;长期高温会使瓦斯抽放泵出现检修周期变短、加快管路腐蚀等影响;除此之外还存在空间利用率较低,整体设计较为混乱现象,软化水池上方检修平台空间不仅狭小,还设有水泵、阀门、管路等设施,占用检修平台空间大,人员行走、作业极为不便;水池也并未实现全封闭,存在人员坠落风险,人员上下软化水池需通过爬梯进行,爬梯长期置于水中,爬梯腐蚀现象严重,人员上下极易出现滑落现象;冷却水池管路安装不符合标准化,不能明确检修过程;水池深度为2.6米,循环水进入水池后,会带入淤泥等杂物,需定期清底,而淤泥、垃圾的清理需要人力通过爬梯提升进行运输,劳动强度大,同时存在安全隐患。
机修厂对本次瓦斯抽放泵站低位软化水池进行改造,使用钢板制作壁座固定在水池四周,采用11#矿工钢、6.3#槽钢搭设框架,在框架上方敷设φ10mm不锈钢焊接而成的经纬网对水池进行全封闭,避免了人员坠落风险和杂物掉落软化水池进入循环作业风险。按照标准重新制作并安装管路,将管路全部安装在经纬网下方,符合现场标准化要求;排水管口下方吊挂1.5米*1.5米的钢板,将水直接排放在钢板上,使单股水流向四周分散飞溅,加快水温冷却。将低位软化水池砖体结构上方四周玻璃全部拆除,更换为塑料格栅网,可使水池内通过空气对流置换出热量,实现快速冷却瓦斯抽放泵循环排放水。在入口处制作吊笼及手动提升装置,在检修或进行清底作业时,人员可通过吊笼上下进入软化水池,方便作业人员、材料上下,实现机械提升,大幅减轻作业人员的劳动强度,加大作业安全性。
本次改造,循环水温度大幅降低,使瓦斯抽放泵处于正常温度值,符合工况要求,检修周期加长,管路使用周期加长,降低了人工和材料成本;采用经纬网对水池进行全封闭,杜绝了人员坠落的安全隐患;将管路全部安装在经纬网下方,美观大方,符合现场标准化要求;加大了检修空间,方便人员作业,减少安全隐患;制作吊笼及手动提升装置,便于人员上下及清底工作,极大地减轻了作业人员的劳动强度。同时大幅改善了作业环境,降低了人工成本、材料成本,提高了生产效率,积极响应企业“节能降耗”的理念。
自投入使用以来,清底工作每年减少人员投工约680个,检修工作每年减少人员投工约330个,产生直接经济效益约26.26万元,实现降本增效的改造目的。(李根、张豪)
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黄河新闻网长治讯:近日,三元煤业机修厂积极响应“降本增效、节能降耗、修旧利废”的管理理念,瓦斯抽放泵站低位软化水池改造取得成功,正式投入使用,实现生产成本进一步降低。
据了解,瓦斯抽放泵采用循环水制冷,但原有软化水池设计已不能满足现有瓦斯抽放泵的冷却要求,软化水池上方由砖体结构包围,四周设有玻璃防护罩,透气性较差,夏天时最高温度可达50℃以上,冬天也可达20℃以上;循环排放水温度较高,冷却效果不好,导致瓦斯抽放泵长期处于温度较高状态;长期高温会使瓦斯抽放泵出现检修周期变短、加快管路腐蚀等影响;除此之外还存在空间利用率较低,整体设计较为混乱现象,软化水池上方检修平台空间不仅狭小,还设有水泵、阀门、管路等设施,占用检修平台空间大,人员行走、作业极为不便;水池也并未实现全封闭,存在人员坠落风险,人员上下软化水池需通过爬梯进行,爬梯长期置于水中,爬梯腐蚀现象严重,人员上下极易出现滑落现象;冷却水池管路安装不符合标准化,不能明确检修过程;水池深度为2.6米,循环水进入水池后,会带入淤泥等杂物,需定期清底,而淤泥、垃圾的清理需要人力通过爬梯提升进行运输,劳动强度大,同时存在安全隐患。
机修厂对本次瓦斯抽放泵站低位软化水池进行改造,使用钢板制作壁座固定在水池四周,采用11#矿工钢、6.3#槽钢搭设框架,在框架上方敷设φ10mm不锈钢焊接而成的经纬网对水池进行全封闭,避免了人员坠落风险和杂物掉落软化水池进入循环作业风险。按照标准重新制作并安装管路,将管路全部安装在经纬网下方,符合现场标准化要求;排水管口下方吊挂1.5米*1.5米的钢板,将水直接排放在钢板上,使单股水流向四周分散飞溅,加快水温冷却。将低位软化水池砖体结构上方四周玻璃全部拆除,更换为塑料格栅网,可使水池内通过空气对流置换出热量,实现快速冷却瓦斯抽放泵循环排放水。在入口处制作吊笼及手动提升装置,在检修或进行清底作业时,人员可通过吊笼上下进入软化水池,方便作业人员、材料上下,实现机械提升,大幅减轻作业人员的劳动强度,加大作业安全性。
本次改造,循环水温度大幅降低,使瓦斯抽放泵处于正常温度值,符合工况要求,检修周期加长,管路使用周期加长,降低了人工和材料成本;采用经纬网对水池进行全封闭,杜绝了人员坠落的安全隐患;将管路全部安装在经纬网下方,美观大方,符合现场标准化要求;加大了检修空间,方便人员作业,减少安全隐患;制作吊笼及手动提升装置,便于人员上下及清底工作,极大地减轻了作业人员的劳动强度。同时大幅改善了作业环境,降低了人工成本、材料成本,提高了生产效率,积极响应企业“节能降耗”的理念。
自投入使用以来,清底工作每年减少人员投工约680个,检修工作每年减少人员投工约330个,产生直接经济效益约26.26万元,实现降本增效的改造目的。(李根、张豪)