黄河新闻网长治讯:五阳煤矿机分厂践行 “价值成就你我”企业核心价值观,坚持多轮驱动,提升降本增效能力,用实际行动创造价值,实现了检修工作的换挡升级。
图为:员工集中培训
技能培训练精兵
该矿机分厂承担着全矿的设备检修、加工制作、物料运输配送等任务,是技术密集型单位。岗位技能的娴熟程度决定着检修工作的效率和质量。该厂结合实际,实施全员素质提升工程,推动全员业务技能大提升。
持续推进“1441”培训方案,建立理论、实操培训平台,以车间为单位,设立了机修、机电、机制、支护四个培训方阵,建立“理论+实操”集中学、“师带徒”常态学、“厂家取经”把向学、队厂互动交流学四个培训模块,在日常工作和周二、周三下午进行培训,今年以来先后开展技能提升培训69次。结合岗位工作实际开展车工、钳工、铣工等工种技术比武活动,进行技能短板提升。打破原有的固定岗位界限,鼓励全员一岗多能,先后有14名员工取得“一岗双证”资格,有效拓展了员工的业务范围;在各车间开展岗位工种换岗轮岗制,检修工之间、机加工工种之间相互轮岗换岗,提升岗位综合技能,推动岗位效率的大提升。今年上半年,该厂各岗位先后改进检修加工工艺120余项目,与2022年同期相比,设备检修工效提升了33.88%,加工制作工效提升了30%。
图为:工作人员解决技术难题
技术攻关解难题
该矿机分厂坚持问题导向,将难题作为课题,组织技术骨干进行攻关“破题”,今年以来先后完成技术创新三项,“五小”创新九项。
结合基层队组使用的上料台制作成本高、安装难度大的实际,创新制作了 《一种用于底皮带运输上料装置》,取代了原来老式的上料装置。该装置安装简单方便、安全可靠、上料省时省力,上料口直径由20厘米扩大至33.5厘米,降低了人员投入和劳动强度,提高了上料效率,运输安全系数、效率水平得到大幅提升,并获得国家实用新型专利。针对在检修过程中拆卸轴承外圈费时费力费工的实际,制作了插板式轴承外圈拆卸工具,将轴承拆卸人工气割转变为液压自动拆卸,不仅安全实用、操作简单,轴承的回收复用率由以前的20%提高到80%。
自主检修降成本
该矿机分厂不断强化 “自己的活自己干”理念,针对“外委液压支架维修周期长影响安装进度”的问题,抽调精兵强将组建液压支架检修小组开展自主检修,缩短检修周期,节省支架维修和往返运输费用。
检修小组组建后,立即组织维修厂家进行系统培训,为开展检修提供技术支撑。检修小组根据工作量倒排工期,制定检修计划,逐一对80余架回撤支架进行煤灰清理、支架分解等一系列工作,并通过改造升级,由手动阀组控制变为电液控制,满足智能化工作面建设需要。通过承担检修支架任务,在节约外委维修费用的同时,提升了检修人员的业务技能。
图为:工作人员正在检修
节支降耗增效益
该矿机分厂从节支降耗着手,大力开展修旧利废工作,坚持集中修旧利废与分散修旧利废相结合,组建回收复用队伍,科学排定检修计划,把回收的“五小”电气设备、工器具划分为无维修价值、可维修复用两类,进行分类管理。
对无维修价值的,把可复用的配件、元件等全部拆卸上来,作为检修的配品配件使用,并结合各岗位实际开展修旧利废,先后修理5个保护装置、3个隔离换向、4个软启动的真空接触器等,节约费用近两万元。将废料库的变形皮带小架、小撑架等,通过加热整形焊接恢复机械性能重新使用;利用废旧锚杆制作南大巷水篦960件,节约新材料投入14万余元,增加了回收复用利用率,人均回收复用工效与同期相比提升了27.25%。(李晓慧、张锦绣)
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黄河新闻网长治讯:五阳煤矿机分厂践行 “价值成就你我”企业核心价值观,坚持多轮驱动,提升降本增效能力,用实际行动创造价值,实现了检修工作的换挡升级。
图为:员工集中培训
技能培训练精兵
该矿机分厂承担着全矿的设备检修、加工制作、物料运输配送等任务,是技术密集型单位。岗位技能的娴熟程度决定着检修工作的效率和质量。该厂结合实际,实施全员素质提升工程,推动全员业务技能大提升。
持续推进“1441”培训方案,建立理论、实操培训平台,以车间为单位,设立了机修、机电、机制、支护四个培训方阵,建立“理论+实操”集中学、“师带徒”常态学、“厂家取经”把向学、队厂互动交流学四个培训模块,在日常工作和周二、周三下午进行培训,今年以来先后开展技能提升培训69次。结合岗位工作实际开展车工、钳工、铣工等工种技术比武活动,进行技能短板提升。打破原有的固定岗位界限,鼓励全员一岗多能,先后有14名员工取得“一岗双证”资格,有效拓展了员工的业务范围;在各车间开展岗位工种换岗轮岗制,检修工之间、机加工工种之间相互轮岗换岗,提升岗位综合技能,推动岗位效率的大提升。今年上半年,该厂各岗位先后改进检修加工工艺120余项目,与2022年同期相比,设备检修工效提升了33.88%,加工制作工效提升了30%。
图为:工作人员解决技术难题
技术攻关解难题
该矿机分厂坚持问题导向,将难题作为课题,组织技术骨干进行攻关“破题”,今年以来先后完成技术创新三项,“五小”创新九项。
结合基层队组使用的上料台制作成本高、安装难度大的实际,创新制作了 《一种用于底皮带运输上料装置》,取代了原来老式的上料装置。该装置安装简单方便、安全可靠、上料省时省力,上料口直径由20厘米扩大至33.5厘米,降低了人员投入和劳动强度,提高了上料效率,运输安全系数、效率水平得到大幅提升,并获得国家实用新型专利。针对在检修过程中拆卸轴承外圈费时费力费工的实际,制作了插板式轴承外圈拆卸工具,将轴承拆卸人工气割转变为液压自动拆卸,不仅安全实用、操作简单,轴承的回收复用率由以前的20%提高到80%。
自主检修降成本
该矿机分厂不断强化 “自己的活自己干”理念,针对“外委液压支架维修周期长影响安装进度”的问题,抽调精兵强将组建液压支架检修小组开展自主检修,缩短检修周期,节省支架维修和往返运输费用。
检修小组组建后,立即组织维修厂家进行系统培训,为开展检修提供技术支撑。检修小组根据工作量倒排工期,制定检修计划,逐一对80余架回撤支架进行煤灰清理、支架分解等一系列工作,并通过改造升级,由手动阀组控制变为电液控制,满足智能化工作面建设需要。通过承担检修支架任务,在节约外委维修费用的同时,提升了检修人员的业务技能。
图为:工作人员正在检修
节支降耗增效益
该矿机分厂从节支降耗着手,大力开展修旧利废工作,坚持集中修旧利废与分散修旧利废相结合,组建回收复用队伍,科学排定检修计划,把回收的“五小”电气设备、工器具划分为无维修价值、可维修复用两类,进行分类管理。
对无维修价值的,把可复用的配件、元件等全部拆卸上来,作为检修的配品配件使用,并结合各岗位实际开展修旧利废,先后修理5个保护装置、3个隔离换向、4个软启动的真空接触器等,节约费用近两万元。将废料库的变形皮带小架、小撑架等,通过加热整形焊接恢复机械性能重新使用;利用废旧锚杆制作南大巷水篦960件,节约新材料投入14万余元,增加了回收复用利用率,人均回收复用工效与同期相比提升了27.25%。(李晓慧、张锦绣)