黄河新闻网长治讯(记者曹佳怡 通讯员郭璐佳、路芳芳)近日,五阳煤矿运输一队组织技术骨干开展难题攻关,自行制作移动式检修平台和临时检修轨道,大幅度提高了主斜井皮带滚筒的检修效率及安全系数。
主斜井皮带滚筒原检修方式为焊接制作钢架平台,采用滚筒进行起吊移出和推入的方式进行检修,存在焊接钢架平台材料投入多、搭建和拆卸费时费力、电焊和起吊存在安全隐患等弊端。该矿运输一队组织技术骨干开展难题攻关,通过现场调研和反复论证,最终决定改进检修工艺,加工制作检修小车平台,并用2根工字钢作为平台的运行轨道,对滚筒进行移出推入。
检修工艺改进后,滚筒的移出和推入变得简单省力,且便于安装拆卸,大幅度提高了工时利用率,平均每次检修节约2个班时,节约材料费用2400元,减少了原皮带滚筒检修时的安全隐患。
相关链接 | ||||||||||
|
|
||
|
||||||||||||||||
|
黄河新闻网长治讯(记者曹佳怡 通讯员郭璐佳、路芳芳)近日,五阳煤矿运输一队组织技术骨干开展难题攻关,自行制作移动式检修平台和临时检修轨道,大幅度提高了主斜井皮带滚筒的检修效率及安全系数。
主斜井皮带滚筒原检修方式为焊接制作钢架平台,采用滚筒进行起吊移出和推入的方式进行检修,存在焊接钢架平台材料投入多、搭建和拆卸费时费力、电焊和起吊存在安全隐患等弊端。该矿运输一队组织技术骨干开展难题攻关,通过现场调研和反复论证,最终决定改进检修工艺,加工制作检修小车平台,并用2根工字钢作为平台的运行轨道,对滚筒进行移出推入。
检修工艺改进后,滚筒的移出和推入变得简单省力,且便于安装拆卸,大幅度提高了工时利用率,平均每次检修节约2个班时,节约材料费用2400元,减少了原皮带滚筒检修时的安全隐患。