黄河新闻网长治讯:一直以来,晋煤集团赵庄煤业坚定走好“减”“优”“绿”发展之路,对标行业一流,对准智能方向,以增强科技创新能力为出发点,不断激发全员的创新性思维,通过小改小革和“五小”创新解决矿井实际难题,以源源不断的科技创新成果服务于矿井安全生产,助推企业向更高质量、更高效率加速迈进。
图为:晋煤集团赵庄煤业
近期,从该公司选煤厂了解到,又一项技术改造项目成功申报集团公司科技创新“五小”成果。
据悉,此项技术改造是为主斜井皮带机制动滚筒“私人订制”的专用更换工具。众所周知,主斜井胶带运输机是该公司原煤提升的咽喉“要塞”,它能否平稳持续运行直接关乎矿井生产。主斜井皮带机采用双滚筒三电机驱动装置,制动滚筒重量接近22吨。由于所用滚筒体积大、质量重、安装位置特殊,导致检修更换滚筒时难度较大。以往更换滚筒需要将机架拆除,职工使用手拉葫芦将滚筒从皮带下方拖出,更换过程费时费力,需要近30小时方可完成,严重制约了井下原煤的正常提升,同时也存在较大的安全隐患。
为更好地解决此项难题,减少因检修更换作业影响矿井生产的时间,提高现场作业的安全系数,该公司积极组织相关技术骨干人员到现场调查研究,反复研讨商议,经过技术人员的不懈努力,更换主斜井皮带机制动滚筒专用工具“问世”。这套装备主要由牵引小车构成,并制作小车轨道和轨道支架。在使用时,用天车将滚筒放至牵引小车上,随后用手拉葫芦拉出并放至安全地点,再实施相反步骤就能够完成新旧滚筒的安全拆装。
通过使用滚筒专用更换工具后,更换时间较之前单纯使用手拉葫芦提前20个小时,大大减少了检修时长,为矿井高效生产赢得了更多宝贵时间。同时,提高了检修效率和现场作业的安全系数,极大程度上减轻了职工的劳动强度,受到了职工的一致好评。
面对当今严峻的煤炭市场形势,赵庄煤业紧盯“煤炭产业要加快做精做优做强”目标要求,持续加快无人值守、自动化监控等先进技术与装备的推广应用,先后完成皮带远程集控系统、井下局扇无人值守远程控制系统等一系列自动化升级改造工程,加强与科研院所的合作力度,借用“外脑”,加快对顶板管理、地质预测预报、瓦斯综合治理等重大科技项目攻关力度,为矿井实现安全高效可持续发展提供保障。(陈涛)
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黄河新闻网长治讯:一直以来,晋煤集团赵庄煤业坚定走好“减”“优”“绿”发展之路,对标行业一流,对准智能方向,以增强科技创新能力为出发点,不断激发全员的创新性思维,通过小改小革和“五小”创新解决矿井实际难题,以源源不断的科技创新成果服务于矿井安全生产,助推企业向更高质量、更高效率加速迈进。
图为:晋煤集团赵庄煤业
近期,从该公司选煤厂了解到,又一项技术改造项目成功申报集团公司科技创新“五小”成果。
据悉,此项技术改造是为主斜井皮带机制动滚筒“私人订制”的专用更换工具。众所周知,主斜井胶带运输机是该公司原煤提升的咽喉“要塞”,它能否平稳持续运行直接关乎矿井生产。主斜井皮带机采用双滚筒三电机驱动装置,制动滚筒重量接近22吨。由于所用滚筒体积大、质量重、安装位置特殊,导致检修更换滚筒时难度较大。以往更换滚筒需要将机架拆除,职工使用手拉葫芦将滚筒从皮带下方拖出,更换过程费时费力,需要近30小时方可完成,严重制约了井下原煤的正常提升,同时也存在较大的安全隐患。
为更好地解决此项难题,减少因检修更换作业影响矿井生产的时间,提高现场作业的安全系数,该公司积极组织相关技术骨干人员到现场调查研究,反复研讨商议,经过技术人员的不懈努力,更换主斜井皮带机制动滚筒专用工具“问世”。这套装备主要由牵引小车构成,并制作小车轨道和轨道支架。在使用时,用天车将滚筒放至牵引小车上,随后用手拉葫芦拉出并放至安全地点,再实施相反步骤就能够完成新旧滚筒的安全拆装。
通过使用滚筒专用更换工具后,更换时间较之前单纯使用手拉葫芦提前20个小时,大大减少了检修时长,为矿井高效生产赢得了更多宝贵时间。同时,提高了检修效率和现场作业的安全系数,极大程度上减轻了职工的劳动强度,受到了职工的一致好评。
面对当今严峻的煤炭市场形势,赵庄煤业紧盯“煤炭产业要加快做精做优做强”目标要求,持续加快无人值守、自动化监控等先进技术与装备的推广应用,先后完成皮带远程集控系统、井下局扇无人值守远程控制系统等一系列自动化升级改造工程,加强与科研院所的合作力度,借用“外脑”,加快对顶板管理、地质预测预报、瓦斯综合治理等重大科技项目攻关力度,为矿井实现安全高效可持续发展提供保障。(陈涛)